欢迎关注Christ网站!

行业动态

Christ冻干机维修故障案例解析

作者:CHRIST维修 发布时间:2021-04-12 11:04点击:

 因为冻干制品对设备功能情况依赖程度较高, 在冻干进程中如何快速有效地处理毛病,是保证生 产连续性和产品质量的关键。以下罗列扬子江药业 集团有限公司冻干粉针车间运用美国EDWARDS进 口冻干机以来,在冷冻枯燥阶段呈现的4个典型的疑 难毛病事例。

christ冻干机系列冻干机主要由冻干箱、冷阱、真空体系、制冷体系、硅油循环体系、气动液压体系、在线清洗体系、在线灭菌体系和电气操控体系等部分组成。药品的冻干工艺流程为:首要,对冻干箱进行在线清洗、在线灭菌,板层、冷阱降温后进行漏率检测(包括压塞波纹管、体系的漏率检测),合格后方可进箱,然后对产品进行预冻、一次提高枯燥、二次提高枯燥,经过压力升高实验断定制品是否完全枯燥,充气出料。

 

在生产进程中,预冻完毕后手动对冷阱降温至-40 , 敞开真空泵抽真空至设定值, 翻开真空操控时,发现LED操作屏显示的流程图上FV7、

Christ冻干机

气动阀门未敞开,无法对冻干箱进行真空调理,而正常状态下敞开真空操控按钮时以上阀门一起敞开。

1.2 毛病剖析

 

翻开电气操控箱,找到操控FV29的先导电磁阀,用手接触电磁阀阀体感觉发热,电磁阀线圈反常热,经检测后发现电磁阀已损坏。封闭紧缩空气取下电磁阀,替换新的电磁阀,衔接好线路,敞开紧缩空

2.3 处理办法

首要,对制冷体系进行手动收液,封闭紧缩机, 取下电磁阀线圈、电磁阀阀芯,发现阀芯的密封垫片 损坏(如图2所示),导致制冷剂呈现串液现象。替换 一新的阀芯垫片,装置电磁阀。然后用一台小型真空 泵对制冷体系进行抽真空,紧缩机试机,对制冷体系 检漏,机组运转正

板层温度升至20 左右时,提高量添加,冻干箱真空度达到32 Pa,冻干机呈现真空报警,体系主动给板层降温,冻干程序不能正常进行。

3.2 毛病剖析

 

替换真空泵低压级转子的排气阀挡板。封闭真空泵,排尽真空泵油,用内六角扳手卸下紧固螺钉, 替换新的挡板。灌注适当的真空泵油后,经试机运转顷刻,承认泵组运转正常,真空度缓慢降至26 Pa,报警主动免除,冻干程序继续进行。

 

冻干后期,经过压力升高实验来承认制品是否完全枯燥,板层温度为25 ,真空度为2 Pa,冷阱温度为-72.8 。封闭抽暇阀、主阀做压力升高实验,冻干箱压力敏捷升至45 Pa,主阀、抽暇阀敏捷翻开,实验不成功,继续抽真空,重复几次以上压力升高实验均不成功。

4.2 毛病剖析

的压力升高实验却不合格。阐明冻干箱体上衔接的管道、阀门、箱门及主阀的密封垫存在轻微走漏。封闭抽暇阀、主阀之后,冻干箱的压力在一分钟之内敏捷上升至几十帕,而冷阱压力升高正常,可断定主阀的密封性杰出,排除了主阀走漏的或许。查看冻干箱大门的密封性,封闭抽暇阀、主阀之后,用较高浓度的乙醇喷洒在箱门密封条周围,调查冻干箱内的压力无明显变化,阐明箱门的密封性杰出,排除了箱门走漏的或许。最后,逐个查看并紧固了冻干箱上衔接的一切快卡接口,再做压力升高实验时发现冻干箱压力上升幅度明显下降了很多,可判别是某一个快卡接口的密封垫片的损坏导致真空走漏。

完毕后将冻干箱上一切快卡接口逐个拆下来查看,发现是冻干箱温度探头快卡接口的密封垫片因为运用时间较长,老化开裂导致真空走漏。替换后试机,机组运转正常。

 

新闻资讯
相关产品