欢迎关注Christ网站!

技术文章

关于Christ冻干机维修的几个实例1

作者:Christ冻干机 发布时间:2021-04-12 11:39点击:
通过长期对Christ冻干机的维修和保养, 并在工作中不断地学习与实践,积累了 大量的维修经验,现将我们仔细观察、认真分析后,成功处理的案例在此做一剖 析阐述。
Christ冻干机是主要由冻干箱、 冷阱、制 冷、真空、硅油循环、电器控制等系统组 成的先进制药设备。 其冻干过程大致程是:制品入柜前先用注射用水清洗前 后箱体和板层;抽空干燥后再经纯蒸气 灭菌处理;开启水环真空泵抽空干燥箱 体后做波纹管漏率检测;漏率检测通过 后进行冻干箱降温、制品入柜、预冻;升 华干燥、解析干燥;然后进行压力升高试 验,判断冻干结束时间;最后放气、出料、 化霜结束本批次冻干工艺过程。
关于Christ冻干机维修的几个实例
我公司现有 1 台 25 m2 Christ冻干 机(活塞压缩机)和 1 台 20 m2 天利爱德 华冻干机(螺杆压缩机),主要用于高附 加值血液制品生产加工。 在生产过程中 经常遇到各种各样故障需要紧急处理, 现介绍几例具有代表性的故障案例供大 家参考。
1
Christ冻干机不能通过极限真空再
验证故障
1.1
故障现象
冻干机做抽气速率和极限真空再验 证时出现故障: 真空泵抽气速率符合验 证要求, 能够在 30 min 内将冻干箱和冷 阱从一个大气压降到 10 Pa 以下,以后冻 干箱不能降到验证所要求的 0.5 Pa 极限 真空以下,只能降到 1 Pa 左右;延长抽空 时间也无法再让真空度下降。 正常情况 应该是: 在冻干箱加 热 到 35 ℃干 燥 状 态,后箱冷凝器制冷到低于-50 ℃后打开 真空泵和罗茨泵对冻干箱进行抽空,同 时 开 始 计 时 ,抽真空时除了要 求达到 30 min 内将冻干箱内真空压力从一 个 大 气 压 下 降 到 10 Pa 以下的抽气速率 外,还应该在以后 2 h 内达到稳定的 0.5 Pa 以 下 极 限 真 空 (0.5 Pa 以 下 保 持 20 min),然 后 关 闭 中 隔 阀,保 压 30 min 后
计算箱体泄漏率。
1.2
故障分析及处理
出 现 此 故 障 一 般 主 要 由 3 方 面 引 起:(1)真空泵故障,如真空泵油被污染、 真空泵油中水分过多不能起到密封和润 滑作用或者机械故障引起;(2) 箱体、管 道密封不严有泄露地方;(3)箱体内未充 分干燥或有不凝物质存在[2]。我们首先针 对以上的第 3 种情况, 重做一次 SIP 在 线灭菌处理, 干燥阶段延长水环泵抽空 干燥时间和适当提高冻干箱温度使其高 于 35 ℃,确保箱体内水分完全干燥后重 新验证,未通过验证,由此可排除第 3 种
原因引起的故障。通过观察,发现真空泵 油脏且放出油样含水较多, 于是更换了 2 台爱德华真空泵的润滑油, 同时检查 与真空泵相连的所有管道、接头,然而仍 未通过验证。 但不开小碟阀直接对泵头 抽真空却能达到 0.5 Pa 极限真空,由此 也可排除第一种真空泵故障。 关闭蘑菇 阀,只对后箱验证能达到 0.5 Pa 以下极 限真空可以达到验证要求, 由此进一步 将范围缩小到前箱。针对前箱泄露,更换了箱门密封条和所有与前箱有关的密封圈,同时均涂上真空硅脂,并用盲板封住与前箱连接的所有管道, 但仍未通过验证。 进入洁净室内,打开箱门,检查板层 均完好且干燥,但通过仔细检查,发现最 上面与波纹管相连板层, 靠近蘑菇阀侧 有一盲堵头松动。 拆下堵头加填料紧固 处理后,顺利通过验证。 分析:东富龙冻 干机此层不加热和降温, 但内部结构与其他板层一样为空腔, 当作 CIP 或 SIP时,水分通过松动堵头进入腔体,高真空条件下水分蒸发后通过松动堵头进入前箱破坏真空,造成不能达到极限压力。
2
螺杆压缩机排气温度过高
2.1
Christ冻干机故障现象
生产过程中冻干机报警, 故障显示 为 1# 压缩机排气温度高。 现场检查发现,(日本前川) 螺杆压缩机排气温度高达 90 ℃,正常温度为 60 ℃左右,报警温度 设 定 为 85 ℃。 但 排 气 压 力 为 12 bar (1 bar=100 kPa),1# 制冷系统冷阱温度 为-70 ℃,制冷正常。
2.2
故障分析及处理
由于制冷系统吸、排气压力和制冷温度均正常,由此首先排除低压制冷系统泄露导致排气温度升高。那么引起排气温度
高的原因就有可能是冷却系统故障。而日本前川螺杆压缩机制冷系统、油路系统和压缩机电动机均需用冷却水冷却。由于其排气压力和冷却水压力正常,压缩机电动机用手感觉温度正常且 2# 制冷系统一直正常运行, 由此可排除冷却供水系统故障。但手感油冷却器进出油温却发现油温偏高且进出温差较小,由此可见造成排气温度高可能是油冷却回路冷却不好,使油分离器分离出的润滑油温度过高,从而造成排气温度高。油冷却器结构及冷却水控制回路如图 1 所示。
因此,在制品出柜后,拆下油冷却器进水管路上的油冷却电磁阀和水量调节阀检查:对电磁阀直接加 24 V 直流电源
能正常开启, 用热水加入热水量调节阀感温包,发现其调节灵活,由此可排除水量调节阀和电磁阀故障。 拆下油冷却器出水管道, 直接用水管接油冷却器进水口供水,冷却器出水口无水流出,由此判定为油冷却器冷却水回路堵塞。拆下进、出水管活接头, 用软管将高压水与冷却水出口连接, 开启高压水进行冷却水回路反冲洗,无效果,说明堵塞严重。 接下来使用适量氨基磺酸加入酸洗缓蚀剂,从油冷却器进水管灌入,浸泡 24 h 后将氨基磺酸用水冲出并反复用耐酸泵加压冲洗。若未取得效果,再关闭压缩机吸排气阀门,打开排气检修阀,卸掉压缩机内部制冷剂压力, 从进水管道加入低浓度盐酸和酸洗缓蚀剂, 观察发现进水管有气泡冒出, 说明板冷器内部产生化学反应,如此反复浸泡多次冲洗,最终去除堵塞物, 清水冲洗至中性恢复系统后,开机,一切正常。
 
 
 
新闻资讯
相关产品